隨著不銹鋼市場競爭的日益白熱化,如何降本增效是所有不銹鋼企業(yè)的重中之重,在此基礎(chǔ)上,不銹鋼公司從上游廠家購買了1.6規(guī)格的原料并上機進行0.38試軋。

5月17日1.6規(guī)格原料上機開始試軋,從生產(chǎn)工藝制定到生產(chǎn)參數(shù)設(shè)定,技術(shù)人員都進行了詳細的討論研究,并在軋制過程中不斷調(diào)整工藝參數(shù),從0.48到0.45,功夫不負(fù)苦心人,最終,0.38規(guī)格軋制成功,此次軋制過程穩(wěn)定,產(chǎn)品表面品質(zhì)良好,對比長葛其他的同類型企業(yè)目前只能軋到0.43的規(guī)格,此次試軋取得了不俗的成績。

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在此之前0.48以下規(guī)格都是兩個軋程進行生產(chǎn),實現(xiàn)直軋對不銹鋼公司來說是歷史性的突破,首先減少了二次退火的成本,直取0.38的加價,成本大幅下降的同時利潤空間得到有效提升,其次,交貨周期縮短,實現(xiàn)了產(chǎn)品的快進快出。

接下來不銹鋼公司將持續(xù)對工藝進行優(yōu)化,如何在穩(wěn)定工藝的同時提升薄料直軋的產(chǎn)量成為下一步工作的重點。