7月6日,連退線電解柜改造完成,并通過生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)。

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電解段是連退線酸洗鈍化前破除氧化皮的重要工藝段,長久以來,電解柜都是通過電位器控制調(diào)速器調(diào)節(jié)電流實(shí)現(xiàn)整流,一方面調(diào)速器調(diào)節(jié)電流過大,超出電解工藝電流需要造成電能浪費(fèi),另一方面酸區(qū)工作環(huán)境高溫、高濕、多酸霧,容易造成調(diào)速器電路板元件腐蝕故障,造成電解段停運(yùn),更換一個(gè)調(diào)速器11000余元,既帶來高昂的維護(hù)成本,又因運(yùn)行不穩(wěn)定造成嚴(yán)重的品質(zhì)問題。

在此背景下,不銹鋼公司電氣王建民帶領(lǐng)電工班陳世杰、張帆,通過多方驗(yàn)證,在原有老舊電解柜的基礎(chǔ)上,采取控制器代替調(diào)速器,調(diào)整晶閘管開口角度的方法,調(diào)整電壓和電流比例,最終實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定電壓、控制電流、電解段正常運(yùn)行的目的。

此項(xiàng)改進(jìn),使電解柜擺脫了昂貴的調(diào)速器制約,單個(gè)控制器節(jié)約成本9000元,另外,使電解電流降低1000A,保護(hù)晶閘管正常運(yùn)行的同時(shí),大大降低能源消耗。

2021年進(jìn)入下半程,不銹鋼公司要將降本增效作為公司的重中之重,另辟蹊徑,創(chuàng)造效益。